钢铁梦工厂的“金牌炼钢工”
——访首钢京唐炼钢作业部转炉炼钢工陈香
□ 记者 金会龙 通讯员 王婷婷
39岁的陈香,进首钢工作已有20年。其中,在首钢京唐公司转炉炼钢岗位就有12年,经历了首钢钢铁生产从山到海的大搬迁、大跨越。
2008年,陈香放弃在北京的其他工作机会,选择了坚守初心,积极投身于首钢京唐公司的建设、投产和达产工作,成了来到曹妃甸的先头兵。十余年过去了,从只能生产建筑长材,到如今主打汽车板、镀锡板和家电板等高档精品板材;从过去北京地区高能耗的旧厂区,到现在几乎零排放的绿色工厂;从搬迁前一片荒芜的浅海滩涂,到如今一座辐射面积广泛的钢铁“梦工厂”,百年首钢实现了一次凤凰涅?式的新生。在炼钢厂炼钢主控室,点击鼠标就能完成加料、配料、脱硫等整个过程控制,炼钢厂已实现一键式脱硫、转炉、精炼等多项智能化冶炼工序,这些突破都留下了陈香的身影。
“首钢京唐公司炼钢厂是世界上首个采取‘全三脱’加干法除尘工艺的炼钢厂。”陈香说,建厂初期遇到了诸多问题。炼钢转炉由80t变为300t大转炉,炼钢设备、工艺和操作方式转变,以前积累的技能和经验,大部分派不上用场了。陈香深刻认识到只有勤奋学习,不断提高自己的理论知识和业务水平,才能驾驭先进的炼钢转炉,才能炼好钢,实现企业和自身的自我蜕变。为此,他一头扎进书堆里,白天学、晚上学,看书学、上网学,配合设备安装调试,摸清设备的性能结构,与技术人员没日没夜地探讨和现场摸索,最终通过延长开吹“前烧期”,调整氧气流量、氧枪枪位、加料时机、降罩时机等操作调整解决了问题,使京唐公司成为世界上首个能够驾驭“全三脱”干法除尘工艺的炼钢厂,实现了转炉卸爆率由6.1%降低至0%的世界先进水平。
转炉碳氧积是钢铁行业不断追求的一个目标。2013年11月,炼钢作业部成立了由陈香牵头的炼钢转炉降低碳氧积攻关团队。以新开炉的3#脱碳炉为抓手,陈香带领团队人员通过前期大量的数据分析,总结底吹孔裸漏情况与对应碳氧积控制情况,开发新型补炉方法,成功解决了补炉料堵塞底吹孔的难题,改善了底吹效果,并通过一系列特定的攻关措施,利用7年时间将碳氧积由0.00279降低至0.00156,转炉终点氧含量由572ppm降至434ppm,成功跨入了国际领先行列,降低脱氧剂创造效益3178万元/年。2017年六西格玛项目立项时,针对“缩短转炉常规生产周期”“提高工序间衔接时间的合格率”两项课题,陈香又提出了包括提高氧枪供氧流量缩短吹炼时间和使用180mm出钢口降低出钢时间两个措施。经过创新探索,供氧流量由58000 Nm3/h增加到65000 Nm3/h后,吹炼时间缩短了1.2min,整体出钢温度由1678℃降低至1645℃,直接带来铁耗降低24.1kg/t,创造效益6227万元/年。
实现洁净钢高效、低成本生产是21世纪炼钢技术的重大革新。面对这一难题,2013年11月,炼钢部开展了“无氟化”炼钢技术攻关。陈香主动请缨参与其中,他与技术人员共同筛选和优化数据,创造性制定了“全三脱”少渣冶炼操作法、少渣溅渣护炉操作法、无氟化炼钢操作法、留渣降石灰操作法等四种操作法,为首钢京唐“全三脱”高效、低成本、洁净钢转炉工序工艺技术的开发奠定了基础,大幅度降低生产辅料的消耗,年度节省生产成本6500万元。
为增强企业竞争力,近年来,针对不同用户的需求,陈香还进行了低碳MR T-5 CA,易开盖MR T-4 CA,圆桶减薄用MR DR-8 CA,深冲用DR7、DR8等新产品转炉炼钢工序工艺开发,在专用板方面完成了S+P≤90ppm的HS5高端品种研发,冶炼命中率达到95%以上,使首钢京唐成为目前国内仅有的两家能够供货的炼钢企业之一。他本人也被国内同行赞誉为“金牌炼钢工”,先后获得“首都五一劳动奖章”“首都市民学习之星”“首钢劳动模范”“首钢京唐榜样”等荣誉称号。
近年来,陈香不断践行着劳模精神和工匠精神,在炼钢技术创新的道路上从未止步,不仅自己申报专利4项,在核心期刊发表论文4篇,还将总结的理论和实践经验倾囊相授,利用班前班后会跟班组成员讲解产品质量、生产操作、成本消耗等各方面的要点,根据班组人员自身特点“因材施教”。在他的真心传授下,先后培养出高级技师6名、技师13名、高级工18名,其中两人在北京市转炉炼钢工大赛中荣获冠军。